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ABB機器人撞機事件現(xiàn)場案例分析

日期:2024-11-29 人氣: 來源:jryshu.com.cn 作者:ABB機器人維修

簡介:案例背景在2023年,某工廠發(fā)生了一起ABB機器人撞機事件。該工廠使用ABB機器人進行汽車零部件的生產(chǎn),機器人在執(zhí)行任務(wù)時突然與一臺固定設(shè)備發(fā)生碰撞,導致機器人手臂受損,生產(chǎn)中斷。……
  

案例背景
在2023年,某工廠發(fā)生了一起ABB機器人撞機事件。該工廠使用ABB機器人進行汽車零部件的生產(chǎn),機器人在執(zhí)行任務(wù)時突然與一臺固定設(shè)備發(fā)生碰撞,導致機器人手臂受損,生產(chǎn)中斷。
 
事件經(jīng)過
時間:2023年11月15日上午10:30
地點:汽車零部件生產(chǎn)車間

事件描述:
ABB機器人機器人正在執(zhí)行焊接任務(wù),突然偏離預定路徑,與一臺固定的焊接夾具發(fā)生碰撞。
碰撞導致機器人手臂彎曲變形,焊接頭損壞,夾具也受到一定程度的損壞。
生產(chǎn)線上的工人立即停止了生產(chǎn)線,但機器人的控制系統(tǒng)未能及時檢測到碰撞并停止運行。

原因分析

程序錯誤: 
經(jīng)過調(diào)查,發(fā)現(xiàn)是機器人的程序中存在邏輯錯誤,導致機器人在執(zhí)行任務(wù)時計算錯誤,偏離了預定路徑。
程序中的一個關(guān)鍵參數(shù)被錯誤地設(shè)置,導致機器人的運動軌跡出現(xiàn)偏差。

傳感器故障:
機器人的碰撞檢測傳感器未能及時檢測到碰撞,導致機器人未能立即停止運行。
傳感器的靈敏度設(shè)置不當,可能是由于之前的維護不當或誤操作導致的。

操作失誤:
調(diào)查發(fā)現(xiàn),在事故發(fā)生前,有一名新員工在操作ABB機器人時誤操作了示教器,可能導致了程序的錯誤設(shè)置導致了ABB機器人故障。
新員工沒有接受足夠的培訓,對機器人的操作流程不夠熟悉。

處理措施

緊急停止:
生產(chǎn)線工人立即按下了緊急停止按鈕,切斷了機器人的電源,防止了進一步的損壞。

現(xiàn)場清理: 
工作人員清理了現(xiàn)場,移除了受損的機器人手臂和焊接夾具,確保了工作環(huán)境的安全。
維修與更換:
 
受損的機器人部件被送往專業(yè)維修中心進行修復,同時更換了損壞的焊接夾具。

程序修正: 
工程師對機器人的程序進行了重新編寫和調(diào)試,修正了導致碰撞的邏輯錯誤。

員工培訓:
工廠加強了對員工的培訓,特別是對新員工的操作培訓,確保每個員工都能正確操作機器人。
預防措施

程序?qū)彶椋?br /> 定期對機器人的程序進行審查和更新,確保程序的準確性和安全性。

傳感器校準:
定期檢查和校準機器人的碰撞檢測傳感器,確保其正常工作。

員工培訓:
加強對員工的操作培訓,特別是新員工的培訓,確保每個員工都能正確操作ABB機器人。

安全監(jiān)控:
安裝額外的安全監(jiān)控設(shè)備,如攝像頭和傳感器,實時監(jiān)控機器人的運行狀態(tài),及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

總結(jié)
這起ABB機器人撞機事件是由于程序錯誤、傳感器故障和操作失誤共同導致的。為了防止類似事件的再次發(fā)生,工廠采取了一系列的處理和預防措施,包括緊急停止、現(xiàn)場清理、維修與更換、程序修正和員工培訓等。此外,工廠還加強了對程序?qū)彶、傳感器校準、員工培訓和安全監(jiān)控的重視,確保了機器人的安全運行。


文章來源,工業(yè)機器人維修官網(wǎng):jryshu.com.cn